一线风采

钎具公司维修班共有15人,负责300多台套设备维保以及部分机械部件、模具加工、工装夹具、台架、包装架、检验试样制作等工作。他们奋战在各作业区,加强设备管理,做实点检、巡检工作,消除故障,为全年目标任务的完成提供了结实的保障。 

技能提升保目标

“工欲善其事必先利其器。”钎具公司有300余台套设备,分布点多面广,需要学习提升的地方也多,为让职工尽快上手,担当起责任来,班组明确师带徒目标,师傅手把手教学,倾情相授。在抢修现场,经常可以看见师傅对学徒介绍设备原理,帮助徒弟分析故障原因,学徒一边认真听讲,一边主动实操。维修班坚信“技能是立足之本,团队是力量之源。”班组推崇一人多证,一专多能。他们建立文字、图像、视频维修档案147项,记录设备故障现象,故障分析及维修过程,更换备件型号,开展故障案例维修培训,提升维修质量和效率。

创新攻坚降成本

维修班精选课题,开展技术创新,解难点攻痛点,形成抢任务、破难题、比贡献的良好氛围,在降本工作上取得很好的成效。

钎具制造公司510数控机床,位于两跨厂房,无自动上下料装置,劳动强度大,工作效率低。维修班通过研究分析,确定将两台设备搬迁重新布置,安装自动上料机。通过调整后,成功实现1人操作两台设备,既降低了职工劳动强度,又大大提高生产效率,每年节省人工成本8万余元;为提高矫直水平,提升产品质量,钎具公司购入1台2米以下的自动校直机,由于矫直机属于非标设计,上线运行后,上料机构故障频发。为了保证生产正常,维修人员参与气动、电气元件选型整改,使自动矫直机24小时连续稳定运行,精度达0.65‰,产品质量得到了保证。年节省人工费16万元,增加产值近200万元。

修旧利废增效益

维修班一直以来都注重修旧利废工作。他们利用工作空隙,修复制作感应器20余台,通过试用效果与新采购的没有两样,仅这项工作就节省感应器采购成本10万余元。钎具制造公司的厂房顶灯,因各种原因不亮,导致厂房内光线昏暗,特别是钎具作业区1跨、2跨和热处理真空炉跨是单梁葫芦,升降车无法对设备正上方顶灯修理。去年12月,第三方在钎具公司抛丸跨安装新购设备电缆桥架,有一台19米汽车起重吊高空平台可解决厂房顶灯维修难题。于是维修班与施工方协商,利用施工间隙进行灯具更换维修。他们从天上到地面,紧密配合,实行流水作业,拆下的故障灯具一到地面立即拆解检测,要么更换发光LED片,要么更换专用电源,经过紧张的测试正常后,就在现场进行换装,没有重新采购新的灯具,共节省费用近8万元。在抽芯工序,拉拔小车长期重负荷,损坏严重,以前外委制作一台约需2万元。维修班通过现场测量,着手进行自制修复,共修复拉拔小车8台。他们还利旧制作退火设备,解决了重型钎加工能力不足问题,还节约成本8万多元。

维修班所做的工作,还有很多。他们总是立足于生产现场,围绕公司提出的“提质降本,提速增量”的目标,解决现场出现的问题,力保生产稳定运行,努力做好服务保障。他们表示,要在维修现场,结合开展的“一引领两融合”活动,结合课题攻关项目等,不断进行技术创新,在维修的实践中为钎具制造高质量发展展现新作为。